【內(nèi)容摘要】靈寶市金礦針對精礦品位低的問題,通過改變藥劑制度,即用苯基丁銨黑藥代替黃藥,同時將分支浮選應(yīng)用于浮選作業(yè)流程,大大地提高了精礦品位,從而取得了好的經(jīng)濟(jì)效益。 關(guān)鍵詞:藥劑 品位 效益 我礦選礦廠2#、3#磨浮系列分別為50噸/日、100噸/日配置,浮選設(shè)計(jì)處理品位為5-8克/噸,近年來由于資源原因,所采原礦品位為3.0-3.5克/噸,性質(zhì)復(fù)雜,利用傳統(tǒng)的工藝流程、藥劑制度進(jìn)行選別,作業(yè)成本高,浮選回收率低,精礦品位不能達(dá)標(biāo)銷售,金屬流失大。為提高效益,合理開發(fā)利用資源,促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展,我們從工藝流程和藥劑制度上做了改進(jìn)。 一、礦石性質(zhì) 礦石類型主要是石英—黃鐵礦和石英—多金屬型。主要金屬礦物為黃鐵礦;次為黃銅礦、方鉛礦、斑銅礦、砷黃鐵礦等;次生礦物為褐鐵礦、銅等;脈石礦物主要為石英,次為瑩石、絹云母等。 金主要呈自然金的獨(dú)立礦物產(chǎn)出,以裂隙金為主(占78%),次為包體金(占22%),金與黃鐵礦關(guān)系密切,故黃鐵礦為主要載金礦物,其次是石英。自然金粒度分布不均勻,其中以微粒為主(上45%),次為細(xì)粒金(占33%)。 二、改進(jìn)原因 1、浮選工藝中掃選次數(shù)多,能耗大,整個工藝流程不合理。 2、采用傳統(tǒng)的單一用黃藥作為捕收劑進(jìn)行捕收,效果較差,金總回收率88.9%,精礦品位不足20克/噸,尾礦品位偏高0.55克/噸,有限的黃金礦產(chǎn)資源沒有得到充分利用,嚴(yán)重流失。 3、生產(chǎn)不能滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)時,浮選濃度低,指標(biāo)難控制,設(shè)備不能充分利用。 三、解決方案 1、采用選擇性和捕收能力強(qiáng)的新型捕收劑—苯基丁胺黑藥。本礦區(qū)的礦石系低品位、多金屬硫化物難選礦石,含砷及其它有害元素,過去一直沿用單一黃藥為捕收劑,金總回收率和精礦品位都達(dá)不到要求。為此,我們采用選擇性和捕收能力強(qiáng)的新型捕收劑—苯基丁胺黑藥與黃藥混合使用,各項(xiàng)選礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均有不同程序的提高。 2、將原有的兩個浮選系列(50噸/日和100噸/日)合并為一個系列,設(shè)計(jì)浮選規(guī)模按200噸/日配置,浮選作業(yè)采用分支浮選先進(jìn)工藝流程,并且在粗選泡沫槽中心設(shè)有閘門和吸漿管,便于在單開MQG1500×3000球磨機(jī)或MQG1500×1500球磨機(jī)時關(guān)停5A浮選機(jī)7槽,增強(qiáng)了浮選工藝流程的可塑性,降低了能耗,延長了設(shè)備使用壽命,提高了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 四、結(jié)論 在一年多的生產(chǎn)實(shí)踐中,我們采取專人負(fù)責(zé),跟班管理,定期總結(jié)的辦法,收集和整理出了大量技術(shù)數(shù)據(jù),經(jīng)過技術(shù)比較和經(jīng)濟(jì)效益核算對比,金總回收率提高了1.9個百分點(diǎn),尾礦品位由原來的0.55克/噸降低到0.38克/噸,年增效益為:200噸/日×300天×(0.55-0.38)克/噸×60元/克=602000元;金精礦品位由18克/噸提高到30克/噸,年增效益為:200噸/日×300天×5%×30克/噸×5.0元=450000元;選礦作業(yè)成本由49元/噸降低到38.5元/噸,年降低選礦作業(yè)成本費(fèi)用為:200噸/日×(49-38.5)元/噸=605000元。 綜上所述,通過改進(jìn)后的工藝流程和藥劑制度,年可增加經(jīng)濟(jì)效益165.70萬元。由此說明,我們改進(jìn)的流程和藥劑制度是行之有效的,開創(chuàng)了我礦有效開發(fā)利用低品位礦石的先河,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。 |