某電廠 2 號(hào)機(jī)組運(yùn)行過程中,A側(cè)中壓主汽門 EH油進(jìn)油管上濾網(wǎng)前鎖母處發(fā)生EH油泄漏,現(xiàn)場檢查泵側(cè)鎖母有松動(dòng),由于機(jī)組正在運(yùn)行,電廠將鎖母緊至原來位置后用強(qiáng)力膠封住,并加裝視頻監(jiān)視。技術(shù)人員于 2016 年 1 月 20 日到電廠協(xié)助對(duì)故障原因進(jìn)行診斷分析。
1. 機(jī)組概況
某電廠(2×600MW)超臨界燃煤發(fā)電機(jī)組 2 號(hào)汽輪機(jī)型號(hào)為 N600-24. 2/ 566/ 566型超臨界、中間一次再熱、三缸四排汽單軸布置、雙背壓凝汽式機(jī)組,編號(hào)D600E-000027ASM。2 號(hào)機(jī)汽輪機(jī)控制系統(tǒng)(DEH)及高壓抗燃油系統(tǒng)采用東方汽輪機(jī)廠配套產(chǎn)品。DEH設(shè)有 2個(gè)主汽門、4個(gè)高壓調(diào)門、2個(gè)中壓汽門、2個(gè)中壓調(diào)門,依靠 EH油系統(tǒng)及油動(dòng)機(jī)作為執(zhí)行器,根據(jù)機(jī)組的運(yùn)行方式參與調(diào)節(jié)。
2. 故障描述
2016年 1月 19日,2號(hào)機(jī)組正常運(yùn)行中,巡檢人員發(fā)現(xiàn) 2號(hào)機(jī)組 A側(cè)中壓主汽門 EH油進(jìn)油管濾網(wǎng)前存在 EH油泄漏,檢查發(fā)現(xiàn)該處鎖母松動(dòng),為保證機(jī)組持續(xù)運(yùn)行,現(xiàn)場將鎖母擰緊后用強(qiáng)力膠封住,并架設(shè)視頻監(jiān)視器時(shí)刻監(jiān)視泄漏點(diǎn),電廠技術(shù)人員反映該處 EH油管曾發(fā)生短時(shí)間管道振動(dòng),且 EH油管漏油、EH油管振動(dòng)事故在該廠其他機(jī)組也多次發(fā)生。
3. 現(xiàn)場檢查情況
經(jīng)現(xiàn)場檢查,該泄漏點(diǎn)位于A 側(cè)中壓主汽門下方側(cè)面,泄漏點(diǎn)已封堵,鎖母已擰緊,使定位標(biāo)志線與原來位置重合,漏點(diǎn)旁約 1m處架設(shè)監(jiān)視器,地面可見油污(見圖 1),管道上未見明顯銹蝕?,F(xiàn)場檢查 EH油管彎頭均采用彎管,整個(gè)管路沿 EH油流向采用水平+向上方向布置,無U形膨脹設(shè)計(jì)。為了避免 EH油管振動(dòng),從油泵至油動(dòng)機(jī)的管道上設(shè)有較多固定用架子(見圖 2),EH油泵出口油壓穩(wěn)定(見圖 3)。
從現(xiàn)場了解得知,EH油管振動(dòng)及泄漏 1-4號(hào)機(jī)均曾發(fā)生,管道振動(dòng)一般發(fā)生在負(fù)荷調(diào)節(jié)階段,持續(xù)時(shí)間一般幾分鐘至十幾分鐘不等,與運(yùn)行工況無關(guān)且不可復(fù)現(xiàn),其他運(yùn)行時(shí)間管道穩(wěn)定,油壓穩(wěn)定,調(diào)節(jié)正常。該廠 3,4 號(hào)機(jī) EH油管均采用彎頭連接,發(fā)生故障較少,因此 2 號(hào)機(jī)在兩年前也改為彎管連接,1號(hào)機(jī)尚未改進(jìn)。2號(hào)機(jī)改為彎管連接后故障率有所下降。按照運(yùn)行規(guī)程,EH油每個(gè)月濾油 1次,持續(xù) 4~5天,油質(zhì)化驗(yàn)結(jié)果合格率較高(NAS標(biāo)準(zhǔn) 6級(jí)),不合格則持續(xù)濾油直至化驗(yàn)合格。1-4號(hào)機(jī)各汽門及調(diào)門卡澀故障發(fā)生較少。
機(jī)組大修期間對(duì)鎖母 O型墊圈進(jìn)行檢查,對(duì)損壞的進(jìn)行更換,發(fā)生過振動(dòng)故障的墊圈損壞率較高(見圖 4)。除明確損壞后更換外,部分伺服閥從投產(chǎn)至今一直在使用,使用年限較久。伺服閥在大修期間拆下送至上海能見電力科技有限公司進(jìn)行檢測與沖洗,并出具檢測報(bào)告,檢測報(bào)告內(nèi)容較少,測試溫度、測試引用標(biāo)準(zhǔn)等信息未標(biāo)明。
4. 故障分析
EH油管振動(dòng)及漏油是較普遍的高壓抗燃油系統(tǒng)故障,根據(jù)現(xiàn)場檢查情況,對(duì)存在的問題及故障發(fā)生可能原因分析如下:
(1)伺服閥使用年限較久,存在部分磨損可能,根據(jù)經(jīng)驗(yàn),伺服閥滑閥及進(jìn)出油封口若存在磨損,則存在因伺服閥密封不嚴(yán)或調(diào)整困難引起油壓高頻、低幅度振蕩的可能性,該頻率與管道振動(dòng)頻率一致時(shí),可能引起管道大幅振動(dòng)。
(2)機(jī)組長期帶穩(wěn)定負(fù)荷運(yùn)行,部分閥門不參與調(diào)節(jié),管道中非垂直部分存在空氣析出形成氣囊的可能,在閥門參與調(diào)節(jié)時(shí)汽液非穩(wěn)定流動(dòng)造成管道振動(dòng),空氣量較多時(shí)甚至影響閥門正常調(diào)節(jié)。因此要嚴(yán)格按照運(yùn)行規(guī)程進(jìn)行周期性閥門活動(dòng)試驗(yàn),在管道振動(dòng)時(shí)改變對(duì)應(yīng)閥門的閥位,若確實(shí)因空氣影響造成振動(dòng),則閥門活動(dòng)一段時(shí)間后振動(dòng)現(xiàn)象應(yīng)減弱或消失。
(3)油動(dòng)機(jī)晃動(dòng)引起管道振動(dòng),在升降負(fù)荷過程中,由于負(fù)荷率、調(diào)整精度、信號(hào)及傳動(dòng)遲緩的影響,油動(dòng)機(jī)也隨之上下晃動(dòng),從而引起油管振動(dòng)。
(4)EH 油清潔度不夠或油質(zhì)老化,部分堵塞濾網(wǎng)或伺服閥流動(dòng)通道,引起 EH油的非連續(xù)性通斷,引起管道振動(dòng)。
(5)EH油系統(tǒng)管道布置不合理以及固定不好引起管道振動(dòng)。彎頭過多,布管不平,固定位置不科學(xué)以及固定過松等均會(huì)造成個(gè)別位置管道振動(dòng)過大。一般加強(qiáng)易發(fā)生振動(dòng)部位尤其是質(zhì)量比較密集部位的固定(如加強(qiáng)濾網(wǎng)模塊固定剛度)對(duì)降低振幅比較有效。
(6)EH油管與閥門本體直接相連,管道上必然存在一定振幅的振動(dòng),密封圈長期使用或儲(chǔ)存時(shí)間較長后容易老化變硬,管道振動(dòng)時(shí)易破損造成 EH油泄漏。
(7)伺服閥檢測報(bào)告內(nèi)容不完整,伺服閥檢測應(yīng)包括閥值、階躍響應(yīng)、遲滯等,應(yīng)標(biāo)明測量時(shí)的環(huán)境溫度等信息。具體見《GB/ T 15623. 2 2003液壓傳動(dòng)電調(diào)制液壓控制閥第一部分:四通方向流量控制閥試驗(yàn)方法》。
5. 后續(xù)建議
(1)對(duì)出現(xiàn)故障的管道對(duì)應(yīng)伺服閥進(jìn)行更換,確定振動(dòng)是否因伺服閥磨損引起;
(2)加強(qiáng)濾油,保證 EH油的清潔度,及時(shí)添加新油或更換已老化油;
(3)定期進(jìn)行全行程閥門活動(dòng)試驗(yàn);
(4)優(yōu)化管道固定架子布置位置,加強(qiáng)濾網(wǎng)模塊固定剛度,在合適時(shí)機(jī)將 1號(hào)
機(jī) EH油管接頭更換為彎頭;
(5)避免使用存儲(chǔ)時(shí)間較久的墊圈,對(duì)使用中的墊圈進(jìn)行定期檢查及更換;
(6)伺服閥檢測試驗(yàn)應(yīng)按照規(guī)程《GB/ T 15623. 2 2003 液壓傳動(dòng)電調(diào)制液壓控制閥第一部分:四通方向流量控制閥試驗(yàn)方法》進(jìn)行。
來源:《電力安全生產(chǎn)信息匯編》2016年第期(廣東院供稿)
聯(lián)系客服