從選鉬尾礦中綜合回收銅硫鐵
墨堡堊
(金堆城镅業公司陜西華縣714102)
摘要金堆城鋁業公司百花嶺選礦廠、三十畝地選礦廠采用濃密脫藥、活化、浮選工藝回收鋁精選尾
礦中的銅‘(0.5~-tNCu),采取技術 管理措旌.使硫鐵礦產量大幅度提高。研究回收鋁粗選尾礦中
(0.8 ~ Fe)鐵的磁選一再磨一細篩工藝,取得良好的杜會、經濟效益。
關鍵詞塑墾 塑魚旦墮 璺
近年來 金堆城鉬業公司各選礦廠在強化
主產品鉬精礦選別指標的同時,注重了尾礦中
有價元素的綜合回收,使一礦多用,不僅充分
回收國家礦產資源,安置企業待業青年和富余
人員,同時取得了一定的經濟效益,為同類礦
山提供了可借鑒的經驗。選廠原設計回收鉬、副
產硫,原則工藝流程如圖l,選礦廠現由原來的
2種產品變為5處出4種產品,現原則工藝流
程如圖2。
T
蝴蛆選
廠]
鉛精選
礦
臣l 原設計廈i~l'r藝流程
l 原礦特性概述
礦物組成
金屬礦物:輝鉬礦、黃鐵礦、黃銅礦、褐
鐵礦、鉬華、方鉛礦、閃鋅礦、磁鐵礦、赤鐵
礦等。
非金屬礦物:長石、石英、黑云母、自云
母、螢石、綠簾石、方解石、綠泥石、高嶺土
等。多元素分析列于表1。
* 1993—04—12 收稿
廈礦
—T一
韞選
銅浮選 鉬精礦 I
. 生
2 銅的回收
金堆城鉬礦床中含銅礦物主要為黃銅礦,
平均品位0。028 ,由于鋁銅伴生密切,在鋁粗
選段,鉬銅一起上浮,在鉬精選段,銅礦物被
氰化物抑制,約70 富集在精選尾礦中+致使
精選尾礦含銅波動在0。5 ~l ,這部分銅礦
物嵌布粒度細小,但基本單體解離。精選尾礦
(銅原礦)粒度組成如表2,銅原礦化學分析如
表3。
在室內小型試驗和工業試驗的基礎上,從
85年底起,即投人選銅的生產,對鉬精選尾礦,
采用稀釋、濃密脫藥、提高濃度到2O ~25 ,
然后加硫酸銅攪拌括化, 以乙黃藥為捕收劑,
2 油為起泡劑的浮選工藝,獲得了銅品位16
以上,銅作業回收率75 ~80 的選別指標
銅回收工藝流程如圖3,銅精礦化學成分如表
4,銅精礦中還富集了可計價的銀90~100g/t
一
維普資訊
http://www.cqvip.com馬保平:從選鉬尾礦中綜合回收銅硫鐵 43——
及34 左右的硫。
衰1 原礦多元素分析( )
含量 O.48~1 O.056 0.008 O.06 9.9 4.44 0.OO4 53.5 n ·3 3.75 3.15
囝3 銅萍選工藝流程
在實藏該項目時,依照簡易上馬先拿出合
格產品,以銅養銅的原則,先借用閑置的垂3om
濃密機及百花嶺選礦廠1組選硫設備,稍作改
造作為選銅的主要設施,待生產穩定,盈利后
于1989年7月建成了自成體系的選銅車間,取
得了既穩妥可靠,又投資少見效快的結果。
從1986年至1992年累計回收銅金屬近
3 O00t,年經濟效益在百萬元以上
3 硫的回收
礦石中作為硫來利用的礦物主要為黃鐵
礦,選廠原設計采用優先浮鉬,鉬粗選尾礦浮
硫的流程,選硫原礦含硫2.4 ~3.2 ,硫浮
選為1次粗選,1次掃選,2次精選,加丁黃藥
60g/t和少量2 油的選別工藝。多年來,由于硫
精礦售價偏低,在技術和現場管理上對硫的生
產重視不夠,硫的實際回收率一直徘徊在50
~60 。硫精礦提價后,采取措施,使硫精礦
的產量1992年比1991年提高62.5% ,達到
260kt/a, 硫精礦的品位也從1991 年的
37.6 ,提高到l992年的41.7 ,由于品位提
高全年可少運硫精礦20kt,為用戶減少從硫精
礦倉到火車站的直接費用4O萬元。硫入選原
礦、尾礦及硫精礦的粒度組成及硫含量分布如
表5。硫精礦多元素分析見表6
由表5知:硫主要分布在<O.098mm粒
級,而主要損失在一0.036mm和+O.18mm,從
硫精礦篩析可知, 一0.036mm 與+0.18ram2
維普資訊
http://www.cqvip.com一44 中國鉬業 1993No6(總No49)
個粒級的篩階品位也低,前者是由于脈石細泥 也證實了這一點。
夾雜,后者是黃鐵礦沒有單體解離,鏡下鑒定 提高硫精礦產量、品位的主要措施是
表s 硫人選原礦、尾礦及輔礦的粒廑組成和硫含量分布( )
表6 硫精礦拳元素分析
元素S P sj02 Mo Ag F
含量-%42.05 0.052 14.25 0.09 15.s4gh 0 2
= = = = = = = : = = = = = = ; = = = = = = = ; ; ; z ‘ _ = = = ;; ; = = = = = = = ; = = = = = = ; ; = i 【= = 一
元素Co AS Pb Cu Fe
含量 0 0310.000 20.023 0,06 37.1 0.075
1.為加強管理,將原選硫工段從磨浮車間
分出,成立了獨立的選硫車間;加大了硫精礦
產量、質量指標在經濟承包考核中的比例,并
制定嚴格的工藝制度,堅決要求鉬硫同步開車.
在硫精選作業只刮泡不帶湯。
2.降低入磨粒度從原來的一20mm75 增
加到95 ,采用優質的低碳合金白口鑄鐵球及
貝氏體鍛球,并將1次磨球直徑從原來的用
120mm 降到現在的100ram,從而改善了磨礦
質量和分級效果,減步了入選原礦中特細特粗
粒級的含量。
3.采用串流浮選流程,成功地回收了選銅
尾礦中的硫(3.5%~4%s)。分析工藝中硫的
走向,大約I嬗鉬粗精礦帶走10 ~1 6 的硫,
經過再磨浮選分離出鉬精礦、銅精礦后,其尾
礦中的含硫礦物黃鐵礦已幾乎全部單體解離.
而被氰化所抑制,對這部分含硫尾礦用硫酸銅
活化.丁黃藥捕收,年產量已超過萬t.工藝流
程如圖4。
4 鐵的回收
金堆城鉬礦床中含鐵礦物有黃鐵礦、磁鐵
礦、赤鐵礦、褐鐵礦及磁黃鐵礦,全鐵品位
5.7 ~8.3 ,其中:磁性鐵含量分布均勻,平
均品位0.921 ,選鐵原礦(總尾礦)含硫0.4
~ 0.6 。
圖4 銅尾礦選硫工藝流程
有效地回收這部分比一般鐵選廠尾礦品位
(7 ~8 Fe)低得多的鐵,從技術上是要采用
合理的富集工藝,使富礦比達到60以上。要付
諸工業生產的關鍵,是不建泵站,免去流量在
3 000m /h的選鐵原礦的揚送費用. 以降低生
產成本。從1991年起該公司科研所和鞍鋼礦山
研究所共同合作研究.從技術和生產上解決了
回收同題。
塞廠 ● L 《
維普資訊
http://www.cqvip.com馬保平:從選鉬尾礦中練合回收銅醋e鐵 45 一
表7 選鐵原礦(總尾礦)粒度組成丑金晨分布
_粒疆,I o.28 o.154 o 098 o 076一o.076合計
產率 l7 4 16.5 8 05 5.6 52 45 10O
鐵, 0.453 0.56 1.013 1.693 0.707 0·718
金屬分布率 10.97 12.86 n.35 l3-2 51-7 100
選鐵原礦粒度組成及金屬分布見表7。鏡
下鑒定:磁鐵平均粒度24.5 m,粒度變化范圍
為5~35 ,為極細粒級嵌布,解離度測定表明:
磁鐵礦與黃鐵礦包裹連生較多.一0.074~ +
0.057ram鐵礦物大多數單體解離.黃鐵礦相對
減少;一0.57ram絕太多數鐵礦物已解離, 磁
鐵礦為主,赤鐵礦含量較少,硫化物含量最低。
根據巖礦鑒定結果,確定了弱磁選一粗精再
磨一細篩自循環一反浮選脫硫的工藝流程,并進
行了室內連選試驗.取得鐵品位>6o .磁性
鐵回收率65 ,精礦含硫<o.2 的結果。并在
工業現場安裝了l臺~p750×l 800mm半逆流
永磁筒式磁選機進行工業驗證試驗,獲得1次
粗選回收率65 ~70 ,粗精礦鐵品位30 的
指標。連選試驗鐵精礦多元素分析見表8。粗精
礦粒度組成及金屬分布如表9。
表8 連選試驗鐵精礦參元素分析
據連選試驗及工業試驗情況.確定的工業
生產流程如圖5,根據原礦含硫多少,靈活進行
浮選脫硫。
~ ]
L———一—— 一
土
圈5 鐵磁選工藝流程
為了使工業生產中耗電盡可能少、成本低,
在設備配置上采用粗選和再磨精選分開的方
法,即根據選礦廠實際地形高整,將l段粗磁
選配置在選硫浮選機和尾礦溜槽之間,選硫尾
礦自流到磁選機經選別后磁選尾礦再自流到尾
礦溜槽,粗精礦泵送到另一廠房再磨精選。有
效地解決了不用泵揚送磁選原礦和占原礦
96 的磁選尾礦。預計該項目1993年底可正式
投產,將年產鐵精礦約50kt,可獲百萬元以上
的效益。
5 探討
作為選礦丟棄的尾礦,由于在回收主礦物
時.已經過了破碎、磨礦工序.即占選礦處理
成本的主要費用部分已經發生,研究從尾礦中
回收有價伴生元素,會取得事半功倍的效益。
金堆城鉬礦床中還含有錸、硒、碲、鈷、銀
等多種有價元素,有必要投入適當的財力、人
力查明其賦存狀態和在產品工藝中酌流向,進
而研究經濟可行的回收方法。原礦中雖含銀僅
3g/t,但在銅精礦中已富集到l00g/t,并可計
價,而銀又在硫精礦、鉬精礦中分別富集到
15g/t、31g/t而損失,查清其賦存特征,設法
增大銀在銅精礦中的回收率是很必要的。鈷雖
在原礦中含0.OOZ tO.007 ,但鈷在硫精礦
中已富集到0.016 ~0.03 ,現已查明無鈷
的獨立礦物存在,鈷元素以類質同象的形式賦
存于黃鐵礦中,選礦方法難似富集到0.2 以
上作為鈷硫精礦出售,但通過別的途徑回收也
是值得研究的。